طراحی کنترل کننده جریان اشباع در موتور سوئیچ رلوکتانس (SRM) جهت بدست آوردن حداقل نوسان خروجی

چکیده مقاله

موتورهاي رلوکتانس سوئیچی بدلیل هزینه اندک ساخت و ساختمان ساده خود ، همچنین قدرت تحمل خطاي بالا و -
امکان کار در درجه حرارتهاي زیاد، در دهه اخیر بسیار مورد استفاده قرار گرفته اند . یکی از مهمترین عیوب این موتور،وجود
ریپل گشتاور در خروجی می باشد. لذا می توان با طراحی یک کنترلر مناسب جریان هیسترزیس، ضمن کاهش نوسانات
گشتاور خروجی موتور و بهینه نمودن این گونه از موتورها، با کمترین هزینه، استفاده از اینگونه موتور ها را درصنایع مختلف
توسعه بخشید.اساس کارطراحی یک subsystem بوده که با استفاده ازالگوریتم ژنتیک (GA) ، و بدست آوردن بهترین
ضرایب PID ، بهینه ترین گشتاور خروجی موتور و جریان مصرفی رابدست آورد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

عباس شجاعی ؛بهنام همتیان ؛احسان شمس؛ ۱۳۹۳، طراحی کنترل کننده جریان اشباع در موتور سوئیچ رلوکتانس (SRM) جهت بدست آوردن حداقل نوسان خروجی، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/3852-Hysteresis-Current-Control-of-Switched-Reluctance-for-the-torqe-ripple-reduction-Motor

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(عباس شجاعی ؛بهنام همتیان ؛احسان شمس؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل